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600MW机组全负荷脱硝的控制策略与应用

来源:环保设备网
时间:2019-09-18 01:57:17
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600MW机组全负荷脱硝的控制策略与应用各级环保部门对燃煤机组污染物排放要求日益提高,燃煤机组全负荷污染物排放合格成为一项新课题。三项污染物中,启停阶段脱硝装置无法投入、烟气含氧量

各级环保部门对燃煤机组污染物排放要求日益提高,燃煤机组全负荷污染物排放合格成为一项新课题。三项污染物中,启停阶段脱硝装置无法投入、烟气含氧量高污染物折算值高等原因引起超标事件频繁发生。我厂运用精益化管理工具对全负荷区间脱硝SCR投入率控制问题进行深入分析和剖析,制定专项措施予以改进,通过试验摸索,不断的优化改进控制策略,在不进行设备改造的前提下,保证机组在全负荷区间内实现氮氧化物的达标排放。
国家和地方政府部门对燃煤机组三项污染物排放的要求愈来愈高,火电厂在任何运行负荷时,都必须达标排放。各地方环保部门也以各种方式要求提高脱硝、脱硫、除尘设施的投运率。三项污染物的超标将引起排污费的增加、环保电价的没收,直接影响电厂的收入。而机组启停阶段、低负荷阶段氮氧化物超标排放中占总超标时间的80%以上,必须采用有效的运行调整手段,提高脱硝SCR的投入率,实现机组全负荷段污染物达标排放。
1、启停阶段提高脱硝SCR投入率控制策略
1.1优化调整最低连续喷氨温度
在机组启动时,选取锅炉点火启动阶段燃用的典型煤种,分析启动阶段烟气成分中的NOX、SO2、氧量、湿度、烟气温度,计算SO2→SO3转换率,推算出当烟气温度为280℃时,现有烟气状况不会导致形成硫酸铵化合物而沉积于SCR催化剂表面,此外考虑到机组启动后烟温逐步进入催化剂合适的反应温度,即使部分冷凝沉积的硫酸铵化合物也会逐步随温度提高蒸发,冷凝的氨也将反应消失,不会对催化剂活性造成不可逆的损害。依据分析研究,逐步将脱硝装置投入烟温由310℃调整至295℃。
1.2提高脱硝系统入口烟温措施
1)机组启动前,提前投入除氧器加热,将除氧器水温加热至100℃以上,提高锅炉给水温度,减少省煤器换热温差,从而减少省煤器的对流换热量,使省煤器的出口烟温提高,汽机冲转后尽早投运高加等多手段并举,提高锅炉省煤器进口给水温度,从而提高省煤器出口烟温。控制锅炉给水流量均匀,避免给水流量波动造成省煤器烟气温度波动。机组启动阶段锅炉炉水品质合格后,控制锅炉换水量,避免除氧器加热量不足。
2)合理利用再热器烟气挡板,在机组启动初期,再热器蒸汽流量较小,可适当保持再热器侧烟气挡板较大开度,保证更大流量的烟气经过再热器,减少烟气在低温过热器的换热,可有效提高SCR入口烟温。
3)停炉前,如炉内检修工作,可不进行锅炉吹灰,减少启动阶段受热面吸热。
4)投入余热利用系统二次风暖风器,二次风温提高至50℃以上,提高二次风温,提高炉膛出口温度。
5)机组并网前,适当延长汽机暖机时间,锅炉提高燃烧率,总燃料量提高至40t/h,汽机高压旁路保持在60%以上,提高锅炉烟温,尽早投入脱硝系统,同时保证并网可快速带负荷。
6)脱硝投入后,尽快加负荷,提高SCR入口烟气温度至330℃以上。
7)采用配风调整的方式,适当增加一次风量,二次配风可采取适当开大燃尽风,其他采用倒宝塔配风,减少NOx生成量,同时提高火焰中心,提高尾部烟气温度。
8)优化燃烧调整。机组启动阶段,优化组合磨投运方式,适当安排上层磨组运行,同时增加上层磨组的出力,抬高火焰中心的位置,从而达到SCR入口烟气温度的目的。
1.3优化操作流程,提高运行人员操作积极性
1)机组启动阶段,分阶段控制锅炉升温升压速度及主再热蒸汽温度及压力变化速度,尽量减少锅炉从点火并网时间, 2)提高各阶段水质标准,严格按标准水质合格后再进行下一步操作,优化取样化验流程,锅炉冲洗阶段每半小时化验一次汽水品质,保证最短时间内获取水质报告。
3)并网前提前启动第二台磨煤机,并网后及时启动第二台给煤机,控制并网后总风量控制在1000-1050t/h,锅炉氧量控制在6-7%,待烟尘合格后再适当增加总风量。
4)现场缺陷较集中的制粉系统检修人员、煤仓疏通人员在启机过程全程待命,保证缺陷处理的及时率。
5)将降低污染物排放的措施要求固化到启停机操作卡中,做到按程序不漏项。
1.4合理利用环保考核办法,避免均值超标
1)并网时间尽量在整点过后15分钟内并网,并网后快速加负荷,烟温达到后尽早投入脱硝系统,保证该时段小时均值达标,此外满足机组在低负荷运行时间超过40分钟,如发生超标可算启停阶段超标,不计入电价考核。
2)机组解列时间,选择在小时时间段的后半段,半点后加快降负荷速度,在整点前机组解列,保证小时均值不超标。
2.实施效果
不断完善降低启停阶段污染物排放的控制措施,并将措施固化到启停机操作票中,经过多次启停机操作并逐步修订完善,现已基本达到了机组全负荷段三项污染物排放达标。
2.1机组启动阶段污染物控制效果
2016年全年启动10次,其中7月-11月#1、2机组共启动6次,其中NOX超标0次,烟尘超标1次,SO2超标0次。
2.2机组停机阶段污染物控制效果
2016年全年停机9次,2016年7月-11月#1、2机组共停机5次,其中NOX超标0次,烟尘超标0次,SO2超标0次。
3改进方向
3.1加强与催化剂公司沟通联系,定期化验催化剂活性,验证低负荷时段脱硝装置投入后对催化剂的影响。
3.2定期进行喷氨均匀性试验,通过SCR入口流场模拟和NOx浓度场的分布,调整格栅式喷氨,保证SCR出口NOx浓度均匀。低负荷脱硝装置投入,合理控制喷氨量,将逃逸控制在较低水平。
3.3加强对空预器差压的监视,对空预器换热面做到逢停必查原则,一旦发现空预器有堵灰现象,及时采取措施。
3.4在机组低负荷及启停阶段尽量考虑燃用低硫含量的煤等,减少SO3的产成量,从而减少与NH3的反应量,降低最低喷氨温度限制,减少催化剂及空预器的堵塞几率。
3.5机组停机与启机过程相反,催化剂温度逐步降低,积存在催化剂微孔的氨和氨盐不能有效蒸发,最终将固化最导致催化剂活性逐步降低,因此机组停运过程中应适当提高最低连续喷氨温度。
4.总结 机组全负荷段污染物控制关键在启停机和低负荷阶段,而此期间三项污染物控制的难点在脱硝SCR系统投入率。在日趋严格的环保政策下,实施全负荷脱硝是必经之路,在锅炉未进行脱硝系统技术改造时,通过运行优化调整尽快提高脱硝反应器入口温度,提高脱硝系统投入率,是燃煤机组采取的最切实有效的方法。更多环保政策,请关注
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